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在熒光滲透檢測中,也就是FPI的PSM檢測中五點試塊可能會碰到如下問題:
一、試塊顯示的點數(shù)與基準相片顯示的不一致,比基準相片顯示的點少。
二、試塊E點顯示出來的缺陷熒光亮度很小,難以辨識,與基準的相差較大。
三、試塊的熒光背景過深,去除性檢測不合格。
造成上述E點顯示不出來的可能原因如下:
一、試塊的人工缺陷內(nèi)有異物(如水、溶液、以前的滲透液殘余物等)的存在,影響滲透液的充分滲入。這些異物來自于:系統(tǒng)檢驗后的后清洗不徹底而殘留的滲透液。系統(tǒng)檢驗之前,PSM-5試塊干燥不徹底,人工缺陷內(nèi)的混合液沒有去除干凈。
二、對試塊清洗時間長,導致人工缺陷內(nèi)存在的滲透液被沖洗了。通過調整清洗時間和清洗方式,防止對試塊造成過洗。適當提高顯像時間使缺陷內(nèi)的滲透液能較充分的回滲試塊表面,用以提高試塊缺陷顯示的亮度,便于分辯和觀察。
PSM-5五點試塊的熒光背景過深原因
一、試塊進行滲透檢測前時,對試塊表面預清洗不徹底,試塊在干燥過程中,將殘留的異物干燥在試塊表面,造成試塊在滲透檢測的清洗過程中滲透液難以去除。
二、操作過程中沒有將多余的滲透液清洗徹底,有部分殘留滲透液留在試塊表面。在后續(xù)采用風對零件多途水分吹干時,將殘余的滲透液吹花,造成不合格的試塊背景。
關于E點不顯示或者去除性不好,有如下改進方法:
一、改進試片的預處理,重新訂制試塊滲透前的干燥條件,干燥溫度60度,時間20分鐘。確保檢測用試塊完全干燥,去除人工缺陷內(nèi)殘余的水或溶劑。
二、設計了新的后清洗方法,在試塊的后處理中更改清洗方法,采用了新的超聲波清洗設備,由(溶劑+超聲波清洗,時間22分鐘)替代以前的直接用水沖洗,確保試塊完全清洗干凈后了,才放入干凈的溶劑中浸泡,并定期更換浸泡用溶液。(建議3月?lián)Q一次)。與些同時,盡可能采用方的容器盒,帶有一點傾度的。
三、不合格的風吹干方法會也會造成試塊吹花,通過調整滲透檢測過程中風吹干方式和時機,壓力在0.017MPA。同時在試塊在清洗后即進行吹干處理,防止缺陷內(nèi)的滲透液回滲到試塊的表面,避免因風吹干了殘留物。且零件在進入烘箱烘干前,盡量將表面的積水吹干,避免留下水漬印跡。
四、調整顯像時間,由原來的16分鐘增加至32分鐘,以便于缺陷內(nèi)的滲透液盡可能多的回滲出試塊表面。
關于試塊的交期:基本上是現(xiàn)貨供應、價格合理。
試塊雖小,但是責任不小,如有不詳之處,敬請來電來郵交流 jiegaosh@yeah.net
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